因烧结热矿振动筛设备大,工作条件恶劣,易发生设备事故,在设计八钢265m2烧结机时,鉴戒了全国大型烧结机基本取消热矿筛的工艺设计方法,也取消了热矿筛。265m2烧结机投产后发现,由于新疆地区,冬季气温低(最低降至零下20℃),烧结混合料温度低,造成烧结过湿层增加,影响到烧结生产;由于生石灰消化的除尘题目没有解决,依靠生石灰消化放热,进步混合料温度的效果不好。在冬季生产中进步混合料温度缺少有效的手段,为了解决这一题目,在烧结厂增加了一个混合料预热装置,以解决混合料预热,现场实践证实,效果较好。
预热装置由废气加热炉、冷风混气室、蒸气混气室、温度及流量控制系统、废气喷嘴等组成。进进混合机的是超饱和废气,温度可以达到500℃以上,而且温度及流量可根据上料量调节,同时不会带走混合料的水分,有利于造球,热交换的效果好,可达到80%以上。
利用钢铁厂廉价煤气做为热源,煤气和空气在废气炉内燃烧产生高温废气,温度控制在1200℃,废气进进冷风混气室,引进一定量的冷风,废气温度降低到一定的范围内,再进进蒸气混气室,使废气达到超饱和蒸气压,在逆料流方向进进混合机。
使用效果:
(1)八钢265m2烧结机,在设计采用二段混合,二台采用都是4000mm×20000mm的混合机,由于混合机较长,混合料在混合机内的转动时间较长(6.5分钟),混合料的转动对混合料表面的气体产生搅动,使热交换更加充分。
(2)由于废气一直处在饱和状态下,混合料的水分不会因被蒸发而流失,同时废气温度高达到500℃以上,饱合水蒸气的含量非常少,冷凝水含量也非常少,基本不影响混合料的水分。
(3)进进混合机废气的温度达到了500℃以上,由于温差大,对流和热辐射换热强烈,筒体内导热性差的耐高温橡胶衬板及料衬,混合机的筒体表面的温度升高未几,对传动设备几乎没有影响,散热量也小,通过对进进混合机的废气温度与排出的废气温度测定,热交换效率在80%以上,混合料度可进步15~20℃。
据计算混合料的温度每进步10℃,则可节约焦粉0.7kg/t,采用这装置,混合料的温度进步15~20℃,则可节约焦粉1~1.5t/kg。由于混合料的温度升高,减少了烧结料层的过湿层,产量进步了1.5%。